在洗选发运中心精煤仓下,火车装车现场一派繁忙。随着装车人员熟练操作液压闸板,滚滚精煤顺着吊桶精准落入车厢。而在吊桶行走轨道上,一场“无声的清扫”也在同步进行——这正是该中心自主创新的吊桶轨道清扫器带来的改变。

精煤仓下1股道火车装车,采用的是“液压闸板+吊桶”配合作业模式。吊桶安装在放仓闸板与火车车厢之间,起到溜槽作用,确保物料不外溢、不埋车、不埋仓。吊桶设有可移动轨道,作业时移至仓下铁路上方,完工后退回仓下侧面,为机车通行让出空间。
然而,这一看似成熟的作业方式,却长期被一个“小毛病”困扰。由于液压闸板存在安装间隙,加之装车频繁操作,商品煤中的细粒度物料常随闸板开关被带出,散落在吊桶移动轨道上。行走轮反复碾压积煤,导致轨道两侧高低不平,吊桶掉道事故时有发生。这不仅影响装车效率,更埋下了安全隐患,也增加了职工清理轨道积煤的额外负担。
问题虽小,影响却不小。该中心准备车间技术人员深入现场,反复观察、琢磨,最终决定从“清扫”二字上破题。他们在吊桶行走轮前后两侧,距离轨道高约1.5厘米的位置,各加装一根20厘米长的角铁,与吊桶主体框架牢固固定,角铁上安装一块废旧皮带,与轨道保持接触。这一巧妙设计,利用吊桶正常移动时的动力,自动将轨道上的积煤清扫至下方火车车厢内,既无需额外动力,又实现了“随走随清”。

自投入应用以来,这一看似简单的“轨道清扫器”成效显著。吊桶掉道隐患被彻底消除,轨道积煤清扫频次大幅降低,装车作业更加安全顺畅。一线装车人员对此赞不绝口:“以前最怕吊桶掉道,处理起来又费时又费力,现在有了这个清扫器,省心多了!”
小革新解决了大问题。目前,该清扫器已在中心4个精煤仓下的8台吊桶上实现全面推广应用。废旧皮带“再上岗”,不仅盘活了闲置物资,更以“小切口”撬动了安全与效率的“双提升”。洗选发运中心用实际行动证明:创新不分大小,管用就是法宝。